Décidément ce ne fût pas encore une expérience de tout repos pour le team du ballon BallastHallo4 lâché hier de Cambridge, preuve que ce n’est pas si simple que de réussir ce genre d’expérience compliquée il est vrai par le système de stabilisation de l’altitude et le gestion des ballasts.

Parti hier samedi à 15h15 UTC et après avoir connu un problème avec son gps, le ballon s’est dirigé vers l’est vers les côtes Hollandaises.
Gros suspense car pendant plusieurs heures, personne n’entend l’émetteur de télémétrie, ni la balise cw. A 19h11 UTC, G4FEV capte le signal et peut donner une position, le ballon est au-dessus de la manche en 51.982,3.535 et se dirige vers la côte, à une altitude de 2.166 mètres.
20 minutes plus tard le ballon survole la côte hollandaise toujours reçu par G4FEV avec cette fois une altitude de 8.094 mètres. G4FEV qui perd ensuite le signal après cette dernière position à 19h31 UTC.

Suspense et attente, et 2 heures plus tard, un swl hollandais reçoit le signal et décode la position 51.8649,4.6894 et une altitude de 31 mètres!.
10 minutes plus tard il reçoit une dernière position en 51.8673,4.7376 avec une altitude de 2.266 mètres.
Il est possible que l’indication des altitudes n’ait pas fonctionné correctement ou que le décodage RTTY de celle-ci n’ait pas été correct ou bien encore que le ballon soit remonté en altitude grâce à son système de ballast, nous le saurons sûrement plus tard.
En tout cas le ballon serait à l’est de Rotterdam d’après ces derniers reports.